实现了国内CTP版基直轧生产工艺“零”的突破,年节约成本超1000万元;解决热轧直轧料性能的稳定性问题,月均产量升至1100吨,年创效600余万元......
10月9日,重庆市第六届劳动模范和先进工作者表彰大会举行,西南铝业(集团)有限责任公司职工,高级技师何希家获得了重庆劳动模范的称号。
那么,何希家背后有哪些故事?
14年工作中
创造性开发出各种技术
何希家今年35岁,中共党员,曾在部队服役,2007年退伍转业后在热连轧制造中心担任压延工。14年来,何希家在工作中事事冲锋在前,为西南铝改革发展做出了卓越贡献。
何希家善于学习铝加工知识并能结合到实际工作中,通过多年工作积累和查阅大量研究资料,他开发出印刷用CTP版基热粗轧后两道次的大压下操作技术,有效解决了材料晶粒细化问题,使下游冷轧工序节约了一次清洗和退火,每吨产品节约300元以上,并大幅减少产品生产周期3天以上,实现了国内CTP版基直轧生产工艺“零”的突破,年节约成本超1000万元。
在此基础上,他还创造性开发出热轧直轧料的精准控制热终轧温度技术,有效解决热轧直轧料性能的稳定性问题,月均产量升至1100吨,年创效600余万元。
而针对乳液痕这个热轧难点问题,他牵头摸索、优选了乳液吹扫的喷嘴并重新设计安装位置,使乳液痕得到根本性控制,每年减少乳液痕报废1000吨,节约成本200万元。
此外,他还创新性地提出150mm剪刀增加激光装置的新方法,精准控制切头尾长度,每刀减少约100mm切头尾长度,年降本超700万元。为满足国防建设需要,他积极参与7050大宽板合金热轧开发,对国防重点材料替代进口起到重要作用。
另外,他全面参与开发的超宽罐体料和薄形罐料,提出轻载辊道增加导尺和粗轧出入口增加跑偏报警装置,为项目成功起到了关键作用,每年出口北美近万吨、东南亚2万余吨,创汇约5500万美元等。
何希家做出如此多杰出贡献,和他平时的工作作风密不可分。曾经,他为了解决长期困扰热连轧产品质量的黑条问题,需要将轧机顶部及内部多年积累的油泥清理干净。对此,何希家带领班组成员,在夏天40℃的高温下连续奋战7天,在狭小且管路复杂的轧机空间内,利用高压水枪冲洗机架卫生,衣服湿了又干,干了又湿,即便是休息时间,也不忘主动到现场冲洗设备,为成功解决产品黑条问题做出了巨大贡献。
开展多种方式的“传、帮、带”活动
为操作岗位培养人才
“在艰难繁重的生产经营工作中,总少不了他忙碌的身影。”何希家的同事表示,他除了严格要求自己,也不忘带领其他同事。
所谓“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”。
何希家作为“全国技术能手”,为提高班组全体员工业务能力,他组织开展多种方式的“传、帮、带”活动,累计培养了新主操作手5人,技师2名,高级压延工4人,为西南铝技能操作岗位人才培养做出了贡献。
他对技术毫不保留,坚持将自己所擅长的知识、业务技能传授给他人,并每年举办10余场技能提升培训和研讨会,针对现场操作技巧、专业铝加工知识、设备知识等进行讲解培训,并为新来的员工以及专业技能不熟悉的员工采用一对一帮扶,快速提升业务能力。
另外,作为班长的他,还带领班组完善和制定了班组岗位工作细则、现场环境卫生、安全、考核等管理制度。他将管理活动引入到日常管理中,组织组员们对作业现场进行了全面的整理、整顿、清扫,彻底消除了作业现场脏乱的现象。
并且,何希家严格执行各项安全管理规定,并在班组内部设立安全管理员,鼓励大家相互监督并制止违章行为,及时发现现场安全隐患并处理,该班组成立至今未发生一起安全事故。
多年来,何希家曾先后荣获有色金属行业技术能手、重庆市青年岗位能手、全国技术能手、重庆五一劳动奖章、第20届全国青年岗位能手、重庆青年五四奖章等,可谓实至名归!
上游新闻记者 范圣卿 受访者供图
【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源:上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题,请联系上游。